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鳍片式省煤器在hg220/1008型锅炉中的应用

来源:杂志发表网时间:2015-12-20 所属栏目:智能科学技术

   鳍片式省煤器在HG220/1008型锅炉中的应用 Application of Finned Tube Economizer in A Type HG220/1008 Boiler 张勇胜1 ,吴培龙1,沈长玉2,齐保新2(1.河北省电力研究院,河北石家庄050021;
2.150发电厂,河北涉县056400)
摘 要:针对150发电厂#3炉省煤器严重磨损的情况,借鉴国内外鳍片管省煤器的使用情况,对该锅炉省煤器进行了设计改造,取得了较好效果。
关键词:锅炉;鳍片管省煤器;磨损;改造
Abstract:The economizer of Boiler 3 in 150 Power Plant is badly wornout.Based on the experiences of finned tube economizer at home and abroad, a finned tube economizer is designed to replace the damaged one and get a good result.
Keywords:boilereconomizerwornoutreconstruct

150发电厂#3炉为哈尔滨锅炉厂制造的HG220/100-8型固态排渣煤粉炉。炉体呈∏形布置,燃烧器布置在炉膛四角,一次风气流在炉膛形成切圆燃烧,在炉膛几何中心形成一个ø1 000 mm的假想切圆。制粉系统为风扇磨直吹式系统。省煤器为错列、逆流单级方式布置,管排与侧墙平行。该炉于1973年12月投产,随着役龄增长,因锅炉设计、运行等方面存在不利因素,省煤器磨损现象比较严重,几乎每个月都有爆管,严重影响了锅炉的安全性与经济性。因此决定对该炉省煤器实施防磨改造。? 1防磨原理
当烟气冲刷省煤器管圈时,带有一定动能的飞灰颗粒冲刷管壁,造成磨损。管壁表面单位面积磨损量为:
T=Cημw3τ
式中C——飞灰磨损特性系数;
η——飞灰冲击管壁机率;
μ——烟气飞灰浓度,g/m3;
w——烟气速度,m/s;
τ——运行时间,s。
从公式中可以看出,省煤器的磨损与烟气的流速、飞灰的颗粒特性以及飞灰浓度有关,改变任一因素都可以影响省煤器的磨损程度。对现有锅炉而言,要改变这些因素将受到原有条件制约。在原有条件下,欲在不影响锅炉正常运行的情况下,达到减轻省煤器磨损的目的,通过改变锅炉的燃用煤种是不现实的;而改变煤粉细度会受到燃烧方式、磨煤机出力等因素的制约。因此改变飞灰的颗粒特性及飞灰浓度的可能性不大,只能通过降低烟气流速来减轻磨损。
鳍片管、膜式管以及螺旋肋片管对流受热面都能使省煤器的受热面得到扩展,即在不增加烟道空间、保证省煤器的吸热量基本不变的情况下,通过减少省煤器管片数,拉大省煤器横向管排节距,使省煤器烟气流通截面积增加,从而有效降低烟气流速,达到减轻省煤器受热面磨损的目的。? 2改造设计方案
2.1原则
根据电厂的要求及设备的实际情况,按以下原则进行改造设计:
a. 省煤器所在位置烟道尺寸保持不变。
b. 省煤器上下联箱位置保持不变。
c. 在设计工况下省煤器的吸热量不能减少;如有可能,尽量降低烟气出口温度。
2.2方法
目前,国内省煤器改造通常采用鳍片式或膜式省煤器结构,鳍片式与膜式相比具有如下优点:传热系数高;整片管子不连在一起,没有像膜片那样在膜片和管子之间存在复杂的热应力;易于制造;能消除不均匀烟气速度;检修方便。因此,针对150电厂#3炉的实际情况,在尾部烟道尺寸保持不变,保证省煤器吸热量不变的情况下,将省煤器改为鳍片式省煤器。
2.2.1结构布置
为减轻磨损,必须重新布置受热面。欲降低烟速及保持省煤器吸热量不变,只能减少横向管的排数,增加管组高度。因此,在结构设计中,省煤器管排共127片,比改造前减少了62片;纵向32排,比改造前增加了2排;管组总高度为1 600 mm,比原来增加250 mm。根据实际情况,整个省煤器管组向上延伸100 mm,向下延伸150 mm。这样,对省煤器上下检修空间的影响均不大。
2.2.2联箱强度及管节头布置
由于省煤器出入口联箱的管座及省煤器管排的相对位置发生变化,需要更换联箱。经过强度校核,确定省煤器进口联箱采用ø219 mm×20 mm×7 800mm,材质为20G,采用联箱两端进水,出水管管接头为错列布置,省煤器管排错列布置导致的高度差用弯头矫正。省煤器出口联箱采用ø219 mm×20 mm×6 980 mm,材质为20G,出水管即省煤器吊挂管管接头位置保持不变,同样用弯头矫正保证省煤器管排的错列布置。


鳍片式省煤器在hg220/1008型锅炉中的应用 :  
2.2.3管径和鳍片尺寸
增大管子直径可减少管子排数及总长,有助于提高锅炉的安全性,也有利于减少安装和检修的工作量。但锅炉改造时,受空间尺寸的限制,若采用大直径管子,会使单位体积内的受热面积减少,这时采用小直径管子反而有利。所以,管子仍然选用ø32 mm×4 mm。
鳍片厚度主要取决于制造工艺,实践证明加厚鳍片对防磨并无效果,反而增加钢材消耗量。根据以前的设计经验及众多厂家的应用情况,鳍片选用厚度为4 mm。增加鳍片高度能增大受热面积,减少管子根数和总长度,受热面的总质量及烟气侧流阻也随之降低,但鳍片效率也相应下降。本次设计鳍片高度采用25 mm。在制造时要防止鳍片与光管的焊接变形,避免虚焊及咬边,以减少接触热阻,提高鳍片的热有效系数。
2.2.4节距
管束的横纵向节距对受热面磨损和积灰以及烟气流速有很大影响,同时也影响受热面积。综合考虑以上因素及结构布置要求,选择横向节距112 mm,纵向节距50 mm。
2.2.5热力计算
在改造设计前,对省煤器进出口烟温和烟气流速进行了测量,并对现在燃用煤种进行取样分析。综合考虑各种因素,选取了4个方案进行结构设计和热力计算,最佳方案的结构参数及热力计算结果见表1。 3改造后运行情况
在省煤器改造完成后,进行了试验,结果表明在210 t/h负荷下,省煤器的入口烟温为632 ℃,出口烟温371 ℃,温降261 ℃,出口烟温比改造前降低将近15 ℃;省煤器的入口水温为216 ℃,出口水温298 ℃,基本与设计值相符。省煤器的改造达到了设计目的。? 4结论
将省煤器由光管式改造为鳍片管式,烟气流通面积增加,烟气流速有较大降低,可以有效减轻省煤器的磨损,是解决省煤器磨损爆管的有效方法。 河北电力技术


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