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浅析DCS-120电子秤液化石油气瓶监控管理系统的应用——以兰州石

来源:杂志发表网时间:2015-12-20 所属栏目:天然气工业

  

摘 要:

关键词:
一、系统简介
  兰州石化油品储运厂每年充装出厂各规格的液化石油气瓶约70-90万瓶。长期以来,用台秤人工计量充装的液化石油气瓶均为正误差,每瓶正差在500g以上,每年损失液化石油气约200余吨,计量管理较为落后。
  2003年采用DCS电子秤对液化石油气瓶进行定量充装,计算机现场实时数据监测的一体化管理系统。实践证明,这个系统具有管理严密、计量精的显著效果。计量误差由每瓶的500g以上减少到50g左右,充装的气瓶数量与票据数量的相符率达到了100%。并且计算机以现场充装气瓶的DCS电子秤为监测对象。将员工的工号、秤号、气瓶规格、皮重、毛重、净重、时间等实时作业数据采入计算机管理。系统中的DCS电子秤有如下技术特性:
  DCS电子秤对各种规格的液化石油气瓶,充装误差一般小于50g/瓶。
  DCS电子秤能自动转换净重和毛重方式的定量充装,保证气瓶内介质总量不超过安全储量。
  DCS电子秤能中断人为的气瓶超量充装。
  DCS电子秤杜绝外来人员的操作充装。(需启动密码、员工工号)
  该系统具有管理严密,计量精确、气瓶介质储量规范的特点。
二、液化石油气瓶监控管理系统的建立开发
(一)DCS电子秤性能拓展
DCS电子秤的构成与工作原理:
DCS电子秤主要由称重传感器、单板机(中央处理器CPU)、电磁阀三部分构成。液化石油气瓶上秤充装时,传感器将不断变化的重量信息传递到中央处理器(CPU),到达规定的量时,CPU给出信号关闭电磁阀,气瓶充装完毕,如此往复循环。除首瓶需按键开启外,其余气瓶的开关阀由电子秤自动进行。
1.DCS电子秤的定量转换方式:
电子秤根据上秤的空瓶重量进行逻辑判断,能将净重定量转换为毛重定量充装气瓶,使瓶内的介质总量不超过安全储量。
(1)空瓶重量>重规定的上限值x时,按标准毛重X充装。(标准毛重X=气瓶标准皮重+标准净重)
(2)空瓶重量≤标准皮重y时,按净重规格Y值充装。
(3)空瓶重量<下限值Z时,是劣质气瓶不充装。
电子秤的定量,气瓶重量的上下限值设置是管理员事先“开锁”设定的。
2.DCS电子秤的中断充装:
(1)在气瓶充装中,提压气瓶或触动气瓶的做法都将自动中止充装。再次充装的结果≤标准毛重。
(2)在气瓶充装中,把气瓶搬下秤、搬上秤的做法都中止充装。再次充装的结果≤标准毛重,并计二次充装一次。
(3)在秤上放置气瓶,把电子秤的充装枪头接在地上的另一个气瓶上,都不开阀充装,
  3.DCS电子秤杜绝外来人员的操作充装:启动电子秤必须输入启动密码才能进入工作状态;输入员工工号才能进入操作状态。
这些性能的设置,有效解决了气瓶的定量控制,超量充装,和安全充装的问题。
(二)建立算机管理系统
  计算机以DCS-电子秤为监测平台,把现场的全部实时作业数据采入计算机,输出我们需要的数据信息。达到员工工作量化,质量追溯,票据核对的管理目的。
  计算机能输出的图表较多,如直方图、曲线图等20余种。而这3种图表基本上达到了液化石油气瓶充装的质量追索、计件量化、数据管理的目的。
三、液化石油气瓶监控系统的应用效果
(一)兰州石化应用情况
  兰州石化2004年开始使用液化石油气瓶装管理系统,已灌瓶液化石油气共2289337瓶,减少液化石油气流失损失1030吨,直接经济效益404.39万元,年均效益100万元以上。应用前后状况简略对比如下:

对比项目

以前的技术经济状况

DCS-120电子监理的技术经济状况

瓶装设备

5级精度台秤,人工瓶装

电子秤逻辑自控定值瓶装,计算机监测管理

瓶装误差

最小正差500g

误差﹤50g

超值

多有出现

电子秤自动终止违规超值瓶装。

票据数与瓶装数

有实际瓶装数﹥票据数的情况

实际瓶装数与票据数相符

工作量化

计算机统计员工个人瓶装量做计量工作法

质量追溯

计算机有员工个人信息数据,可追溯

数据查询统计

不准确,查询难

准确查询任何时间内信息数据

  以上对比说明,使用液化石油气定值瓶装、数据监测及业务管理一体化的电子监控系提高了计量的精确性,强化了管理的严密性。从而取得了液化石油气定值瓶装、计量精确、数量准确、规范瓶装、使用安全的经济技术效果和社会效益,取得了实实在在的成效。
2.液化石油气瓶充装质量的对比:
以10kg规格的气瓶为例,用电子秤与过去的台秤充装的气瓶样品对比:DCS电子秤充装的液化石油气瓶误差很小,点子排列平整,平均值10.02kg/瓶。台秤充装的液化石油气瓶误差很大,点子排列波动很大,平均值10.02kg/瓶。平均值11.30kg/瓶。两者相差1.1kg/瓶。采用DCS电子秤充装的液化石油气瓶,精确度有了很大提高。根据资料统计表明,每年可至少减少液化石油气瓶充装计量误差200余吨。
(二)系统的创新及推广应用情况
  该系独立自主创新,为国内首家使用,处在国内同行业领先水平。在中石油中石化等国内企业,及国内燃气行业应用和国外的道达尔和PB等多家公司应用。系统强化了液化气瓶充装管理的严密性,提高了液化气瓶充装计量的精确性和规范性,应用取得了良好经济技术效果和社会效益。
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